PDCA循环法在降低灭菌器故障发生率中的应用

李真,仲辉,梁建,成定胜,马宪礼

江苏省苏北人民医院 设备科,江苏 扬州 225001

[摘 要] 目的探讨PDCA循环管理方法应用于我院消毒供应中心高温蒸汽灭菌器故障率控制的可行性。方法 运用PDCA循环管理方法对消毒供应中心灭菌器故障率进行分析,从设备、人员、环境与材料、管理与方法等四大因素出现的不足进行持续改进。结果 经过第一轮PDCA循环管理后,灭菌器故障率从2015年的1.21%下降至2016年的0.44%(χ2=49.79,P<0.01);经过第二轮PDCA循环管理后,故障率从2016年的0.44%下降至2017年的0.23%(χ2=9.79,P<0.01)。结论 运用PDCA循环管理方法使我院消毒供应中心高温蒸汽灭菌器故障率显著下降。

[关键词] PDCA循环;消毒供应中心;灭菌器;故障率;灭菌质量

 

引言

高温蒸汽灭菌器的灭菌质量是医院成功开展手术的重要保障,灭菌故障严重影响灭菌质量,给工程师、消毒员、护士的工作增加负担,而且会造成医院资源浪费[1-2]。美国管理学家戴明博士根据客观规律总结出来的PDCA循环,包括Plan、Do、Check、Action四个阶段,是广泛应用于质量管理的标准化、科学化的循环体系。PDCA循环原理同样适用于消毒供应中心灭菌故障率的持续改进[3],消毒供应中心工作人员对2015年的故障做了统计和分析,发现问题后,运用PDCA循环管理方法进行改进,经过2016年和2017年两轮的PDCA循环管理干预,效果显著,现将方法和结果进行总结,为同行提供参考。

1 资料与方法

1.1 资料来源

对我院PDCA循环管理干预前(2015年1~12月)、第1轮PDCA循环管理干预后(2016年1~12月)及第2轮PDCA循环管理干预后(2017年1~12月)消毒供应中心高温蒸汽灭菌器故障率进行分析和总结。

1.2 方法

1.2.1 调查方法

由负责质量监测的消毒员关注当天每台灭菌器运行状态,若发生故障,及时和消毒组组长、工程师反馈,分析、处理并记录。

1.2.2 评价标准

灭菌质量的成功需要通过物理监测、化学监测、生物监测3项测试,而设备的运行状态属于物理监测[4],是灭菌成功与否的第一道关口。本次研究的故障为灭菌过程中产生,影响了灭菌的时间、温度、压力、湿度等多项参数[5],对灭菌质量产生影响,需要护士、消毒员重新包装和灭菌。

1.3 统计学分析

采用SPSS 19.0统计软件进行分析,计数资料的组间比较采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

1.4 PDCA循环

1.4.1 制定计划(P)

(1)现状调查。2015年,消毒员对全年发生在灭菌过程中的的故障进行了统计,故障数为154锅次,故障率为1.21%。该部分故障影响物品的灭菌质量,需要护士和消毒员重新处理,导致了时间和资源的浪费。

(2)分析原因。医学工程部和消毒供应中心消毒员成立故障分析小组,针对灭菌器在运行中产生的故障报警的统计情况开展小组讨论会,采取根因分析法,从设备、人员、环境与材料、管理与方法等4个特征要素绘制出鱼骨图[6],见图1。

图1 高温蒸汽灭菌器故障分析鱼骨图

分析原因如下:① 设备因素:科室配备有5台Getinge HS66 高温蒸汽灭菌器,带有蒸汽发生器的1台寿命超过5年,其他4台均超过10年,零配件老化,处于故障高发期阶段,设备全年无休,平均每台每天工作超过10 h,时间长、频次高,设备维修间温湿度较高,加速零配件老化,如压缩空气管受热变硬造成断裂漏气等;② 人员因素:工程师的巡查力度不够,预防性维修少,消毒员文化程度低,依赖性强,常见故障处理能力不够;③ 环境与材料因素:在设备运行过程中,水、电、气、汽缺一不可,如冷却水温度不达标、蒸汽为不饱和蒸汽等都会导致灭菌过程中产生故障,出现隐患时,因零配件不齐全导致更换不及时,增加设备运行故障率;④ 管理与方法因素:消毒员与工程师的培训和考核力度不够,导致装载、操作及维修不够规范;科室负责人要加强对消毒员和工程师的监督,对灭菌器的统筹管理力度不够;科室仍停留在传统的 “报修-维修”模式,维修响应慢,需要改进。

1.4.2 实施阶段(D)

(1)针对设备因素:维修间要配备排风设施,需保持干燥,温度要小于45℃;科室要统筹安排灭菌器使用时间,周日工作量不大的情况下可以使两台设备轮休,保障灭菌器使用性能;工程师、厂家人员、消毒员,就灭菌过程中出现的并且影响灭菌质量的故障报警展开讨论,总结出处理经验,见表1[7-9]

(2)针对人员因素:2015年末,我院消毒供应中心消毒员的文化程度为本科3名,中专1名,高中学历4名,负责消毒供应中心的兼职工程师2名,都为本科学历。操作和维修人员都配备有压力容器上岗证,保证安全操作。厂家工程师定期对全科人员进行灭菌和设备的技能辅导,医院兼职工程师定期对消毒员进行常见故障处理指导。制定巡查表格,包括日、周、月、季度、年计划,工程师参照巡查表格对设备进行预防性维护保养。

(3)针对环境和材料因素:和供气(汽)中心、水电组保持密切联系,确保水、电、气、汽的正常供给和稳定。水压正常压力需大于3 kg,水温15℃左右,压缩空气为6~8 kg,蒸汽压力经过减压后为2.7~3 kg。若蒸汽含水量过多,需要及时手动打开疏水阀,确保蒸汽质量[10]

(4)针对管理和方法因素:在传统的维修模式(图2)上经过讨论,推出改进后的“预防—维修”模式(图3)[11],经过预防维修,降低了设备运行故障率,提高维修响应速度,提高设备的使用率。科室负责人督促厂家及工程师和消毒组组长,定期对消毒员进行培训和考核,确保安全正确使用设备;科室负责人定期督查工程师的巡查记录、保养记录,消毒员的使用记录,维修后的检测记录等。

1.4.3 检查阶段(C)

(1)消毒员和工程师配合,每天检查水、电、气、汽的供应情况,检查各个管路是否出现泄漏,检查灭菌腔体是否清洁,保持面板清洁,用水测试腔体过滤网是否有拥堵并清理,检查T-doc连接情况,检查各项指示灯显示是否正常,记录灭菌过程中发生的故障。

表1 常见故障处理经验

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图2 传统“报修—维修”模式

图3 改进后“预防—维修”模式

(2)工程师每个星期检查灭菌器门是否活动自如,门的挤压保护板是否正常工作,空气过滤网的使用情况。

(3)工程师每月测试急停按钮是否正常,检查门封老化程度,是否有裂纹,必要时需要润滑门封,运行灭菌器真空测试程序P5,检查气密性是否达标,检查所有管路接头并紧固。

(4)每季度工程师和厂家工程师配合,清洗所有过滤器,对灭菌器的水路模块、压缩空气模块、蒸汽供给模块、抽真空管路模块、真空泵模块、蒸汽发生器模块、门模块、强制排风模块、电路和控制模块、传感器模块一一进行排查,更换老化配件[12-13]

(5)配合质量检测局对减压阀半年校验一次,对安全阀一年校验一次,配合厂家对灭菌器的温度、时间、压力等参数进行验证。

所有检修都需要做好记录,消毒供应中心和医学工程部负责人需做好监督工作。

1.4.4 处理阶段(A)

以每个月为一个循环周期。借助科室的质量分析会,故障分析小组成员总结本月出现的故障次数、种类,从设备、人员、环境和材料、管理和方法等方面分析原因,不断改进。检查设备使用记录、巡查记录、维修记录、保养记录、配件配备及使用情况、人员培训和考核记录等。把仍然出现的高频的故障加以详细分析,落实到具体环节加以解决,同时将成功的经验应用到下一个循环中去,使灭菌过程中出现的故障率大大降低。

2 结果

故障分析小组调取了2015~2017的灭菌档案,2015年消毒供应中心共灭菌12776次,运行过程中发生故障154次。2016年消毒供应中心共灭菌14623次,运行过程中发生故障65次。2017年消毒供应中心共灭菌15331次,运行过程中发生故障36次(表2)。

2015~2016年间, 故 障 率 从1.21%降 至0.44%,χ2=49.79,P<0.01,有统计学意义。2016~2017年间,故障率从0.44%降至0.23%,χ2=9.79,P<0.01,差异有统计学意义。见图4,应用雷达图,更直观地展示了3年里发生在灭菌过程中常见故障的变化情况,2015年故障数较多,2016故障例数显著下降,2017年在2016年的基础上继续下降,但下降幅度趋于缓和。

图4 2015~2017年灭菌器故障统计雷达图

表2 2015~2017年灭菌器故障分析

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3 讨论

2015年,灭菌器故障率较高,为1.21%。科室将所有的故障统计,推出“问题影响度”[14]的概念,即每种类别的故障和全年故障总数的占比,见表2。发现主要故障为过压、低温、后处理超时、加热故障、高温、抽负压故障,2016年度,科室以预防性维修为主要改进点,对设备及水、电、气、汽进行了改进。4台设备已使用10年,1台为5年,处于故障高发期,2015年配件更换和维修费达到一定数额,决定2016年和厂家签订了全保合同,和厂家工程师合作,定期对设备进行更加全面的保养,及时测试设备性能、验证设备参数、更换老化配件,并建立了常换零配件库房,确保预防性维修的及时性。第一轮PDCA循环管理为期1年,可以发现故障率降至0.44%(χ2=49.79,P<0.01),主要故障发生数显著降低,其问题影响度也发生改变,第一轮的整改初见成效。

经过科室年度质量分析会进行了总结,发现设备及材料因素得到了很好的改进,但消毒员的责任心和专业技能不过关仍会造成一些故障。例如:早晨不及时排水,直至出现大量低温湿包现象;出现压缩空气轻微漏气声,如果不影响自己灭菌工作,不会处理,照常灭菌,直至压缩空气管全部破裂导致灭菌故障;门封圈出现轻微裂纹,为了尽快完成自己的消毒任务,不予处理,照常灭菌,直至出现过压故障;水路部分出现轻微渗水,如果暂时不影响自己的灭菌,不予处理,照常灭菌,直至出现抽负压故障或后处理超时等。2017年度,工程师在继续整改设备和材料因素的同时,和消毒供应中心负责人及消毒组组长合作,对消毒员展开了定期培训和考核[15],使其熟练掌握灭菌技术、灭菌器的原理和常见故障处理技能,能及时发现故障隐患,积极配合工程师处理,减少灭菌过程中出现的故障,提高灭菌工作效率。第二轮PDCA循环管理为期1年,可以发现故障率降至0.23%(χ2=9.79,P<0.01)。设备出现老化,2017年度,连续运转故障上升至8次,故障分析小组将数据积极反馈给厂家工程师,督查其进行程序的维护;过压、低温、高温、抽负压等人为可控制的故障率继续降低。第二轮的整改继续有效,但仍有0.23%的故障需要科室成员努力改进,未来科室人员将继续学习之前的成功经验,持续改进。

综上所述,PDCA循环管理法是呈现螺旋式上升的一种管理方法,能够有效的保证医院科室的管理质量。消毒供应中心运用PDCA循环管理模式,将高温蒸汽灭菌器发生的故障进行了分析,两年来对设备、材料、人员、管理等方面进行了不断改进,提升了工程师和消毒员的专业技能和工作效率,降低了灭菌故障率,保证了灭菌的质量。

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Application of PDCA Cycle Method in Reducing the Failure Rate of Sterilizer

LI Zhen, ZHONG Hui, LIANG Jian, CHENG Dingsheng, MA Xianli
Department of Medical Equipment, Northern Jiangsu People's Hospital, Yangzhou Jiangsu 225001, China

Abstract: ObjectiveTo explore the feasibility of applying PDCA cycle management method to control the failure rate of hightemperature steam sterilizer in the disinfection supply center of our hospital.Methods The failure rate of sterilizer in disinfection supply center was analyzed by PDCA cycle management. Meanwhile, continuous improvement was made from the deficiencies of equipment, personnel, environment and materials, management and methods.Results After first round application of PDCA cycle management method, the sterilizer failure rate decreased from 1.21% in 2015 to 0.44% in 2016 (χ2=49.79, P<0.01). After secend round application of PDCA cycle management method, the sterilizer failure rate decreased from 0.44% in 2016 to 0.23% in 2017(χ2=9.79, P<0.01).Conclusion The application of PDCA cycle management method significantly decreased sterilizer failure rate in our central sterile supply department.

Key words:PDCA cycle; central sterile supply department; sterilizer; failure rate; sterilization quality

收稿日期:2018-01-19

通讯作者:仲辉,主任技师,主要研究方向为临床医学工程。

通讯作者邮箱:yzzhonghui@126.com

[中图分类号] R472.1;TH771+.4

[文献标识码] C

doi:10.3969/j.issn.1674-1633.2018.12.046

[文章编号]1674-1633(2018)12-0175-04

本文编辑 王婷